有鑒于此,該廠采用六西格瑪DMAIC方法,提高客戶滿意度,降低退貨率。其具體做法是:


D


1.建立小組:


團隊成員由該工廠的質(zhì)量經(jīng)理、售后管理人員、生產(chǎn)線主管、生產(chǎn)線QC組成,組長是JUDYZHOU,MBB由公司領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任。


2.確定項目關(guān)鍵質(zhì)量特征CTQ。


來自美國的4個顧客把樣品退還給了我,并對其進行了分析,得出了結(jié)論:


基于六西格瑪方法提高數(shù)字濕度計的精確性


注意:RH是RelatedHumidity濕度的簡稱。


通過上述樣本分析,我們所面臨的問題是:


1)顧客對濕度計的準(zhǔn)確性有意見。


2)帶回的樣品與現(xiàn)有的工藝余量相匹配仍然超標(biāo),但這部分產(chǎn)品怎樣到達(dá)顧客處,值得研究,從上面可以看出,濕度計的變化量太大是我們面臨的問題。


3)過程控制不佳(硅點焊法)導(dǎo)致濕度計失效。


3.制定小組章程(發(fā)展小組章程):


根據(jù)公司一貫的六西格瑪質(zhì)量要求,團隊成員保證在半年內(nèi)改善數(shù)字水分儀的精度,將其精度從目前的水平提高到了RH25%的Cpk(工序能力指數(shù))。


M


1.主要質(zhì)量特征的選擇。


把客戶的CTQ轉(zhuǎn)換成過程的CTQ,可見濕度計的準(zhǔn)確性就是客戶的CTQ。


基于六西格瑪方法提高數(shù)字濕度計的精確性

2.測量系統(tǒng)分析:


水分測試系統(tǒng)的測量法分析,每三名測量員抽取五份樣本,每份測量員五份測量儀各測三次,用米尼塔布作系統(tǒng)分析,結(jié)果如下:


基于六西格瑪方法提高數(shù)字濕度計的精確性


通過上述分析,我們可以看出,測量系統(tǒng)的GageR&R(測量工具的重復(fù)性和重復(fù)性)為32.57%,超過了30%的可接受值(一些公司將20%作為最高允許值,例如GE),經(jīng)過現(xiàn)場觀察和分析,在測量系統(tǒng)中發(fā)現(xiàn)問題的原因如下:


1)測試重復(fù)性差,是由于濕度傳感器在濕度箱中的儲存時間沒有標(biāo)準(zhǔn)化,一般濕度傳感器在環(huán)境中要儲存1小時后才會穩(wěn)定,時間過短,感應(yīng)量不夠敏感。從而導(dǎo)致了不好的重復(fù)性。


2)人員間存在較大的誤差,員工操作不規(guī)范,動作不規(guī)范,是導(dǎo)致重復(fù)性差的原因。


3)針對上述問題,對測量系統(tǒng)進行了修正,結(jié)果表明GageR&R為14%,可滿足試驗要求。


3.確定現(xiàn)有產(chǎn)品的基準(zhǔn):


流水線上實際可維持60%的常溫濕度,100%RH可達(dá)60%,操作和檢測方便,但RH25%相對濕度難以模擬常溫下,100%檢驗也不現(xiàn)實。


因此,當(dāng)RH值為60%的時候退回的產(chǎn)品都在規(guī)格范圍內(nèi),而在RH為25%的時候就會出現(xiàn)問題,所以本項目我們關(guān)注RH25%的工序能力指標(biāo)。


隨機抽取現(xiàn)場產(chǎn)品,每5組為一組,共抽取12組數(shù)據(jù),用Minitab進行分析,結(jié)果如下,現(xiàn)有產(chǎn)品的工序能力指數(shù)為0.55,經(jīng)分析擬將產(chǎn)品的Cpk值定在1.5以上。


基于六西格瑪方法提高數(shù)字濕度計的精確性

4.調(diào)查現(xiàn)有的SIPOC和流程圖(Processmap)如下:


已有生產(chǎn)線在原料檢驗中三次濕度試驗值的工藝余量均為+/-8%,在RH60%時已超過出廠標(biāo)準(zhǔn)+/-5%。


但在RH25%時,雖然入廠標(biāo)準(zhǔn)與出廠標(biāo)準(zhǔn)相同,但一點安全系數(shù)都沒有,從整個工藝過程中,IPQC只是對原料做抽樣檢驗,沒有其他控制手段,很明顯這個參數(shù)沒有很好的控制,這是導(dǎo)致產(chǎn)品漏到客戶處的原因之一。


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A


1.產(chǎn)品工作方式如下:


濕敏元件在不同濕度條件下,其電阻值會發(fā)生變化,針對該特性,可將電阻值轉(zhuǎn)換成濕度數(shù)值。


理論上來說,濕度計的精度首先與濕度傳感器有關(guān)系,但線路板的附加電阻很大也有可能引起總阻偏差,為判斷線路板是否為主因,用DOE進行了要因分析,選擇了生產(chǎn)線上的濕度有線路板和濕度傳感器,用以下表格作全因素測試,重復(fù)2次,結(jié)果如下:


基于六西格瑪方法提高數(shù)字濕度計的精確性

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如圖所示,濕度傳感器是影響濕度計變率的主要因素。可以忽略線路板的影響。


2.確認(rèn)理由:


水分傳感器的變化量過大,工序能力指數(shù)僅為0.55。


IQC控制中,RH25%時濕度的工藝余量為+/-8%過大,同時由于缺少對生產(chǎn)線的有效控制,導(dǎo)致漏檢。


流水線審核時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)工藝控制存在問題,硅膠點膠孔過大,膠量不易控制,易造成水份測量孔堵塞。


I


對此,提出了相應(yīng)的改進措施:


1.修訂IQC檢查處的檢驗規(guī)范,收嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn),減少變數(shù),增加Cpk值,以及控制濕度傳感器的濕度值。


也就是說,Y=F(x),從控制Y到控制自變量X,改進的SIPOC如下:


基于六西格瑪方法提高數(shù)字濕度計的精確性


2.對于濕度傳感器,要求供貨商提供一種上下偏差,以便生產(chǎn)線可根據(jù)來料情況,改善線路板所用集成電路及所分配的阻值,使產(chǎn)品的變化量減半,而原材料的價格并未增加。


3.加強工藝控制,用出膠小的槍換硅膠槍,同時在后續(xù)工序的操作指導(dǎo)書上增加檢查工位,確保不會在加工過程中出現(xiàn)變異。


C


1.確認(rèn)改善措施的效力:


測阻值測量系統(tǒng)評定,計算所的GageR值為5%,測量系統(tǒng)可接受。


根據(jù)工序能力指數(shù)計算流水線抽樣結(jié)果:從下圖可以看出,改進后的工序能力指數(shù)達(dá)到2左右,與前比工序相比有較大的提高。


基于六西格瑪方法提高數(shù)字濕度計的精確性


采用Minitab方法對改進前后的數(shù)據(jù)進行方差性檢驗,比較改良前、后兩種濕度計的變化幅度。


原始假定H0:改進前后的方差相等。


替代性假設(shè)Ha:改進前后的方差并不相同。


如圖7所示,F(xiàn)-Test的P-value=0.000<0.05,


對于95%的置信度,H0不成立,而H0被認(rèn)為改進前后方差不相等。改進后的方差明顯小于改進前。


基于六西格瑪方法提高數(shù)字濕度計的精確性


控制圖:由于生產(chǎn)線上對RH為25%時的濕度進行抽樣抽樣,根據(jù)抽樣數(shù)據(jù)用控制圖對產(chǎn)品進行工序控制,從而建立監(jiān)控機制,從下圖中可以看到產(chǎn)品RH為25%的濕度存在。


基于六西格瑪方法提高數(shù)字濕度計的精確性


2.改善措施的標(biāo)準(zhǔn)化:


為鞏固改善成果,必須將改善措施的規(guī)范化。


1)修改工藝文件,將原材料檢驗中的濕度傳感器檢查直接用電阻值來檢測;


2)與供應(yīng)商重新簽訂技術(shù)合同,縮小原來的收貨標(biāo)準(zhǔn),同時要求將產(chǎn)品分成有上下偏差供應(yīng);


3)引進新集成電路;


4)修改操作指導(dǎo)書,規(guī)范生產(chǎn)線的點硅工藝,并增加質(zhì)量檢查工位,并對原工位加檢;


5)控制生產(chǎn)線的控制圖;


3.改善的收益:


一年就能生產(chǎn)20萬個,在原來的生產(chǎn)水平下就會產(chǎn)生壞品:


0.55x3=1.65在正常分布表格中查。


bug:0.049471x200000=9894(只)


如果是每張$8,總共節(jié)省9894x8=$79153。


對于這個OEM供應(yīng)商來說,如果不進行改進,就有可能失去本公司的采購訂單,而這對于OEM供應(yīng)商來說,這是OEM供應(yīng)商的最大收益,同時,由于加強來料量控制,生產(chǎn)線出現(xiàn)問題,降低返工成本。


透過這一項目,我們每年可為我公司節(jié)省79153美元,因原產(chǎn)品為買斷形式,退回是我公司的損失,同時因降低退貨率而大大提升公司形象。


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